BOB国际在线

突破工艺“瓶颈” 打造提质增效“引擎”

泉源:黑龙江BOB国际在线矿业控股集团
宣布时间:2019-12-27
【字体:

突破工艺“瓶颈”  打造提质增效“引擎”

双矿公司选煤公司中央选煤厂原煤系统深度筛分破碎刷新工程创海内偕行业技改3项第一 ,填补海内手艺空缺



  克日 ,总投资450万元的双矿公司选煤公司中央选煤厂原煤系统深度筛分破碎刷新工程顺遂完工 ,一次试车乐成。同时 ,该工程创下海内偕行业技改3项第一 ,填补海内一项手艺空缺。该公司《原煤系统深度筛分破碎刷新研究与应用》荣获集团公司选煤效果一等奖。

  近两年来 ,煤炭市场稳中利好 ,煤价一连高位运行 ,怎样一直提升优质精煤产量 ,在精煤市场中抢占先机 ?选煤公司瞄准海内洗选工艺前沿手艺 ,对中央选煤厂原煤系统实验手艺刷新 ,提高了洗选加工处置惩罚能力 ,增添了煤炭产品附加值 ,提升了环保力度 ,该项技改工程成为提升企业焦点竞争力的“引擎”。

突破“瓶颈”:向生产工艺要效益

  他们以生产三分之一焦精煤为主 ,在市场需要优质动力煤时举行动力煤生产。该厂原设计生产能力为每年150万吨 ,历经一再手艺刷新提升到300万吨。随着双矿公司产能提升 ,该厂洗选能力已经不可知足公司“精煤战略”生产需求 ,生产系统袒露出洗选降灰率低、事故率高、吨煤介耗大、矸石带煤严重、商品煤质量不稳固等诸多问题 ,成为制约生产的“瓶颈” ,严重影响了企业的生涯和生长。

  为了更好地顺应双鸭山矿区的原煤特征和市场需求 ,2017年秋 ,选煤公司启动了中选厂原煤系统技刷新新工程。通过对外交流学习和一直地实践探索 ,组织手艺主干多方调研、严密论证 ,并凭证生产现场现真相形及生产使命量 ,确定刷新分为三部分:一是原煤提升运输系统刷新。解决原煤提升运输能力缺乏 ,斗式提升机运输本钱高、事故率高、维修用度高、维修危险性高等问题。二是原煤筛分系统刷新。解决原分级筛筛分效率低、筛子堵料等问题。三是原煤破碎系统刷新。解决原双齿辊破碎机破碎粒度过大 ,不可无邪调解出料粒度的问题。

  阻止今年10月 ,技改工程所有完成 ,精煤产率提高1.43%,。预计增添销售收入2217万元 ,每年镌汰运行、磨练用度80余万元。以年入洗动力煤50万吨盘算 ,平均镌汰70.57%的筛下物进入洗选系统。以吨煤加工费45元盘算 ,每年降低生产本钱1587万元 ,整年可创效3884万元。

手艺攻关:“三拳”打倒“拦路虎”

  为有用解决制约生产的问题 ,他们首先举行了刷新可行性剖析 ,逐台排查需要刷新的装备 ,并对海内最先进的使用装备举行考察、剖析 ,确定刷新计划 ,在最小水平影响生产的情形下 ,分步完成刷新。

  ——第一拳:刷新原煤提升运输系统。2017年10月 ,该厂引进两台大倾角皮带。原斗式提升机位置较狭窄 ,运输提升角度较大。需要装置的大倾角皮带角度为82.7度、宽度1.5米、运输能力350吨以上 ,无论是皮带宽度、角度、单台运输能力 ,照旧装置难度 ,现在都是海内最大的。该公司工程组织手艺职员与厂家团结举行手艺攻关 ,最终圆满完成了设计、装置 ,顺遂投入生产。

  ——第二拳:刷新原煤筛分系统。为知足市场多样性的需求 ,2018年4月 ,该厂对筛分系统举行了一系列刷新 ,主要有原煤主运皮带23号机头刷新、回缩四条锚链、新增设两条锚链、增添了皮带秤、将原有的单层分级筛替换成双层驰张筛。

  据悉 ,此次原煤筛分系统刷新重点是接纳筛分效率更高的驰张筛对原煤举行分级 ,最低筛分粒度可达8毫米 ,驰张筛使用双质体亚共振原理 ,即:线性振动的牢靠筛框和被激励的浮动筛框组成了共振系统 ,二者爆发相对运动 ,在这个历程中弹性聚氨酯筛面地扩张、缩短 ,有用避免筛孔梗塞 ,能够筛分难筛物料 ,并且筛板用楔形橡胶条牢靠不需要螺栓 ,拆装利便。接纳双层驰张筛举行原煤筛分 ,无邪快速调解筛分粒度。洗选动力煤时 ,质量及格的筛下物不进入分选系统 ,只分选筛上物。生产精煤时 ,凭证原煤性子 ,包管最佳入洗粒度 ,实现由炼焦煤选煤厂向动力煤选煤厂快速转换。

  ——第三拳:刷新原煤破碎系统。针对筛上物中夹矸含量大 ,他们举行了大宗筛分破碎浮沉试验 , 从比照试验看 ,将筛上物破碎值13毫米以下 ,可以提高产率1.43左右 ,刷新具备可行性。

  2019年10月 ,该厂原煤破碎系统刷新拉开帷幕。该公司手艺职员比照省内外选煤厂多方查找发明采石场使用的圆锥破碎机其处置惩罚能力、破碎力度、振动力等都抵达了手艺刷新要求。经咨询 ,该装备尚未有在选煤厂使用的先例。选煤公司多次组织手艺职员到采石场视察 ,并举行了小规模试验 ,最终确定接纳圆锥破碎机。经由现实生产验证 ,中选厂入洗集贤矿、东守卫矿原煤中矸石不易碎 ,夹矸易解离 ,破碎历程中不保存太过破碎的征象 ,对煤泥水系统影响较小 ,生产历程中振动力、扬尘较小 ,很是适合本次深度破碎刷新目的。

勇于立异:填补海内手艺空缺

  选煤公司中选厂在原煤系统深度筛分破碎刷新项目中 ,战胜诸多设计、装置难题 ,大胆使用新装备、新工艺 ,创下海内偕行业手艺刷新3项第一 ,一是装置、使用了海内选煤厂运输角度最大、宽度最大、单台处置惩罚能力最大、装置难度最大的大倾角皮带。二是首创炼焦煤选煤厂与动力煤选煤厂融合 ,成为海内第一家实验该工艺的选煤厂 ,快速转换能力处于海内一流水平。三是首次在海内选煤行业乐成应用圆锥破碎机 ,为海内选煤偕行选择破碎装备提供了难堪的参考和借鉴。

  据相识 ,该厂刷新项目完成后 ,生产工艺进一步完善 ,原煤洗选能力大大提高 ,实现了无邪的生产模式 ,3小时内即可完成由炼焦煤选煤厂向动力煤选煤厂转换。深度筛分破碎阻止了太过破碎增添煤泥水系统压力以及对油耗、介耗的影响 ,通过对夹矸的适当解离 ,精煤产率提高了1.43%以上 ,极大提高了经济效益 ,镌汰了原产品中块高灰精煤对化验效果的不良影响 ,降低了产品商务纠纷危害。生产动力煤时 ,筛下物直接装仓与洗后筛上物掺配销售 ,镌汰了进入洗选系统的原煤量 ,降低了加工本钱。同时 ,洗动力煤时不爆发煤泥 ,既镌汰了因煤泥进入浮选系统分选爆发浮选尾矿造成的损失 ,又有利于环保。大倾角皮带运送机具有结构简朴、运行可靠、维修利便等优点 ,该项目实验后 ,原煤运输量由原来的每小时500吨 ,提高到每小时600吨以上 ,磨练周期也由原来的1年变为3年 ,大大降低了维修用度 ,提高了磨练清静性 ,降低了运输本钱。别的 ,他们在原煤皮带上装置使用无源在线测灰仪 ,指标岗位可以随时掌握原煤情形 ,实时指导筛分、破碎、装仓等各项生产事情 ,有用提高了事情效率 ,减轻了化验职员的事情强度 ,镌汰了原放射源测灰仪的治理难度。

网站地图