一座承载数十年岁月的老选煤厂,怎样突破生长瓶颈、焕发新生气?鸡西矿业公司东山矿选煤厂给出了响亮谜底——以手艺刷新为笔、以智能化建设为墨,精准破解生产难题,稳步推进提质增效,在古板与现代的融会中,乐成解码“老树发新芽”的立异密码,誊写出老厂转型升级的精彩答卷。
走进该矿选煤厂,麋集的装备与交织的管线,镌刻着岁月的痕迹。随着生产形势转变,入洗原煤矸石含量增大、装备频仍梗塞、工人劳动强度高、系统处置惩罚能力缺乏等问题日益凸显,成为制约高质量生长的“拦路虎”。
面临逆境,该厂全体干部职工没有退缩,而是以问题为导向,精准梳理生产堵点、难点,确立“靶向治疗”式刷新思绪。以前端矸石分选到中端系统提能,从装备运维到本钱管控,每一项刷新都紧扣生产现实,每一次立异都瞄准效率提升,为老厂转型按下“加速键”。
矸石分选曾是该厂的“老浩劫”问题。已往依赖人工分选,不但效率低下、劳动强度大,并且大宗矸石进入后续重介系统还严重影响整体生产效率。为破解这一难题,他们精准发力,引入智能矸选系统,从源头实现矸石高效分选,犹如为后续工艺“清淤疏堵”,大幅降低系统负荷与洗选本钱。
中煤系统处置惩罚能力缺乏,曾是制约该厂入洗能力的焦点瓶颈;而产品带介严重,则直接造成经济效益流失。他们靶向施策,实验“增能力手艺刷新”,通过扩大脱介面积,同步优化产品水分控制与介质接纳效率。这套“组合拳”精准击中介质消耗高、处置惩罚能力弱的痛点,使中煤系统处置惩罚能力大幅提升,成为提产增效的“焦点引擎”。
“近年来,我们通过增能力刷新、智能化建设,特殊是原煤智能矸选手艺刷新,一直优化完善洗选工艺系统。同时,增强机电装备磨练,包管了洗煤厂的一连稳固生产,较好完成了洗煤生产使命。”该厂厂长常鸿臻先容道。
即便面临装备老化、维护使命沉重的挑战,该厂干部职工始终坚守“磨练雷打不动”的原则,推行集中磨练模式,细化磨练流程、严控磨练质量,一直提升装备运维效率。扎实的装备包管事情,作为一连稳固生产筑牢基本,同时为提质增效提供了坚实支持。
科技立异与细腻治理,换来了实打实的生长效果。2025年1月-11月份,该厂原煤入洗量超妄想45.13万吨,精煤产量超妄想13.32万吨;累计完成精煤外销72.75万吨、混煤外销26.24万吨,逾额完成多项焦点指标。更值得一提的是,介质消耗获得有用管控,洗选本钱一连下降,企业经济效益与市场竞争力显著增强。
从直面逆境到靶向破题,从手艺刷新到智能升级,该厂用科技立异为老厂注入新动能。未来,这座老牌选煤厂将继续以立异为翼,在高质量生长的蹊径上稳步前行,为企业高质量生长孝顺更多实力。